S系列減速電機斷齒原因分析及修復
S系列減速電機斷齒原因分析及修復。這樣反復多次,終將裂紋全部消除完。通過(guò)以上分析可以得出,直角減速機的損壞,主要原因是與齒輪的制造質(zhì)量及調整有關(guān),因為齒先斷裂導致蝸輪蝸桿減速機其它部位的部件損壞。從蝸輪蝸桿減速機斷齒的斷面觀(guān)察分析,原齒輪在制作過(guò)程中,泛起顯微金相裂紋,且在裂紋處有晶間應力集中,因為S系列減速電機齒輪負載較大,不斷泛起在同處的交變載荷沖擊,使內裂紋處泛起晶間裂紋擴展,導致蝸輪蝸桿NM伺服電機減速機齒斷裂。S系列減速電機斷齒修復及調整︰先將S系列減速電機揭蓋打開(kāi),因為輸入軸上齒輪止推盤(pán)磨損,所以對止面進(jìn)行機加工,把損壞面車(chē)掉2毫米,然后打磨加工到要求尺寸為止,同時(shí),對輸入滑動(dòng)軸承止推面巴氏合金增厚2毫米,將軸承止推面與輸入軸止推盤(pán)之間間隙調節在0.09-0.19毫米之間。因為軸瓦上巴氏合金以大片碾脫為主要形式,同時(shí),瓦背上溫度計顯示溫度是在蝸輪蝸桿減速機聲音異常后,溘然升高,說(shuō)明瓦的損壞是在S系列減速電機齒輪損壞后造成。用油石及金相砂紙及其它有關(guān)工具,將蝸輪減速器齒輪上的毛刺、壓痕及劃痕等些小缺陷清理消除,并對齒面進(jìn)行表面探傷,對斷齒面處理,用小錐形磨頭將齒輪斷面上的毛刺處理打磨掉,同時(shí)棱角部門(mén)打磨成圓弧過(guò)渡角。

般來(lái)說(shuō),該臺S系列齒輪減速馬達齒表面加工較粗拙,誤差較大,剛安裝使用時(shí)間不太長(cháng),齒輪磨合期較短,就帶負荷運行,使齒輪上的毛刺及些小的缺陷不能在磨合期內消除,從而在負荷增加后齒輪損壞。下面小編就分析下斷齒的原因。在安裝調試過(guò)程中,齒側間隙為0.63毫米,大為0.72毫米,因為齒側間隙較大,在齒嚙合點(diǎn)處,沖擊力也較大,滑動(dòng)摩擦速度加快,溫度較高,潤滑油形成油膜難題或形成油膜質(zhì)量較差,加之齒寬比原齒寬減少30毫米,在單齒受力接觸面上,泛起局部負荷較大,從而使S系列減速電機的齒輪在高負荷作用下,泛起齒損壞。小編曾經(jīng)接到個(gè)客戶(hù)反應,所在工廠(chǎng)的蝸輪蝸桿減速機齒輪損壞,其中輸出齒輪上個(gè)齒斷裂,七個(gè)齒面有硬物壓痕,四個(gè)齒有不同程度的劃痕,輸入軸止推軸隨巴氏合金全部磨損脫落,輸入齒止推面磨損2毫米,S系列減速機損壞比較嚴峻。齒輪斷面上裂紋共5條,又細又長(cháng)且較深,用小磨頭打磨次,肉眼看不見(jiàn)了,然后著(zhù)色探傷,再檢查裂紋情況,為了使斷齒處母體盡可能的多留點(diǎn),又大限度使斷齒處母體的強度及齒接觸面積增大,在打磨裂紋時(shí),沒(méi)有采用同時(shí)磨削幾條裂紋的做法,而是在消除條裂紋后,再消除另條。http://wap.cxsec.cn/product/list-sxiliejiansuji-cn.html
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標簽:  減速電機斷齒原因分析及修復
