汽車(chē)起重機用自鎖減速機的蝸輪失效分析
汽車(chē)起重機用自鎖減速機的蝸輪失效分析。齒面間的燒傷和膠合,使齒面粗拙惡化。由裝配原因造成的中央平面偏差0.5mm的蝸輪副,輪齒的側是嚙出口右上側接觸,另側則偏向齒中部接觸,靠著(zhù)側隙的是個(gè)鼓形的齒面,輪齒偏向中間接觸,勢必使進(jìn)口側隙減小,潤滑油進(jìn)入嚙合部位就十分難題,輪齒和蝸桿齒面間的潤滑油膜極限層被破壞,形成了金屬與金屬的直接接觸,金屬間的摩擦熱使自鎖伺服電機減速機一體機中的自鎖接觸部門(mén)過(guò)熱,引起了局部燒傷和膠合。 47例早期失效蝸輪中的4例,是因輪齒全部磨掉回廠(chǎng)返修的。 大量的實(shí)驗告訴我們,膠合輕易發(fā)生在滑動(dòng)速度高的地方,普通蝸桿傳動(dòng)輪齒中部偏齒根帶,是不利于液體動(dòng)壓油膜形成的區域,為了克服這缺點(diǎn),進(jìn)步圓柱蝸桿的承載能力,降低自鎖減速器齒面的摩擦系數和接觸應力,用板動(dòng)刀架角度的方法制造了人工油涵,此種方法加工的蝸輪,在蝸桿的滑入側有個(gè)很大的楔狀進(jìn)口側隙,把油很充分地引入接觸部門(mén),使輪齒的接觸部門(mén)很輕易形成動(dòng)壓油膜,進(jìn)步了自鎖減速機蝸輪的壽命。但是,自鎖減速機自鎖的中央平面偏差了0.5-0.6mm,而且潤滑油中含有大量的鑄鐵微粒,蝸桿雙側齒面拉傷、磨損。按上述方法加工出的蝸輪,接觸雀斑偏向嚙出口的右上方,接觸雀斑般為6*12mm。方法是:第次,按RF系列減速機蝸輪輪齒螺旋角增大方向,滾刀偏轉10’,然后定中央距切削加工嚙出口;第二次,按蝸輪輪齒螺旋角增大方向,滾刀偏轉1’,然后定中央距切削,加工嚙進(jìn)口,進(jìn)口處切深20.5mm。

旦在齒面上泛起道道就很難再光滑,蝸輪被蝸桿刮削下來(lái)的鑄鐵顆粒,摻雜在潤滑油中形成磨料,惡果必累及到另側齒面,跟著(zhù)運轉時(shí)間的增加,惡性輪回加劇,導致齒輪減速機的輪齒后被磨沒(méi)。我們對些蝸輪失效的案例進(jìn)行了分析,找出了早期失效的主要原因。有幾例運轉四年但非常完好的蝸輪,其自鎖的中央平面在同平面內,兩側齒面接觸雀斑都偏向嚙出口的右上方,面積大小相近。其中47例早期失效蝸輪中的43例是作完出廠(chǎng)試驗后,自鎖減速機更換潤滑油時(shí)發(fā)現的,重新檢修和化驗,各零部件都符合設計要求,潤滑油清潔無(wú)雜質(zhì)。檢查自鎖處的其它零部件,都符合設計要求。從以上分析可以看出,早期失效的主要原因是因為進(jìn)口側隙較小而造成,避免早期失效的樞紐,是在裝配時(shí),保證自鎖減速箱自鎖的中央平面在同平面內。但發(fā)現因為裝配原因,自鎖的中央平面偏差了0.3-0.5mm,蝸輪在輪齒中部偏齒根帶,發(fā)現單面燒傷、磨損、自鎖減速機的蝸桿齒部也發(fā)現燒傷磨損。而另側,進(jìn)口側隙較大,潤滑油進(jìn)入充分,燒傷較難發(fā)生。汽車(chē)起重機用自鎖減速機,是在低速、重載情況下工作,為了進(jìn)步蝸桿傳動(dòng)的承載能力和傳動(dòng)效率,降低共輒齒面間的摩擦系數和接觸應力值,我們可以采用搬動(dòng)刀架角度的方法,制造了人工油涵,保障立式蝸桿減速機性能夠得到良好的潤滑。 目前內小噸位汽車(chē)起重機,傳動(dòng)部門(mén)多數采用自鎖減速機,蝸輪早期失效屢有發(fā)生,這個(gè)題目成了工程起重機行業(yè)普遍關(guān)注的挫折。http://wap.cxsec.cn/product/list-wolunwoganjiansuji-cn.html
關(guān)鍵詞:伺服電機減速機一體式選型_減速器選型_減速器選型_減速電機選型_伺服減速機選型_錐齒輪減速機選型_硬齒面減速電機選型_斜齒輪減速機選型_傘齒輪減速器選型_蝸輪蝸桿伺服電機減速機選型
標簽:  減速機的蝸輪失效分析
